煤矸石砖:山煤国际经坊煤业创新建材,提升强度与防潮抗震性能
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- 发布人:佚名
- 所属城市:重庆
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与乌金同根生的煤炉渣,一出生便被定义为固体废物。但是,山煤国际经坊煤业将其“改身换命”,制成新型建材——煤煤渣砖。这一转变,让煤矿渣有了用武之地,获得了新生。
煤矿渣成了香饽饽
走入,一排排黑色砖块整齐列队。暖阳下,工人师父们正在码放新出窑的砖块。
销售旺季一到,咱这里的砖就供不应求。”新型建材厂副厂长(主持工作)王鹏说,“旺季时,销售场景特别壮丽,拉运车排起三四百米的长队,一眼望不到头。有的顾客为了能拉到砖,下午5点都会前来等候。”
的砖块为什么这么受欢迎?
王鹏为笔者解开疑问——这些由煤矿渣制成的砖块与普通砖块相比彩钢房回收价格,硬度及防霉、抗震、抗风化等性能均提升了不少,且价位低廉。
值得一提的是,所生产的砖块原料只有煤炉渣,不参杂任何粘土。
“这意味着砖的强度更强,是普通砖块的3倍以上。”王鹏说,建材厂的标砖主要输往矿区周边的城镇乡村,多年来仍然是抢手货。
这三天,王鹏正多方寻问、联系附近省市的建筑商,想创新销售模式,从被动式销售转为订胆拖销售,通过拓展市场,在产能提高上再加把力。
“经多方督查,你们对我们厂的砖块都特别认可,我们正在进一步洽谈。”王鹏说。
被“逼”踏上探求路
在开厂前,这儿的煤矿渣是另一番处境。
经坊煤业拥有四十余年的建矿史,历经多次技改后,核定产能达300万吨。根据煤矿渣与褐煤1:10的产出比列估算,煤矿煤矿渣产值也从年均几万吨下降到近30万吨。
“之前没有相应的生产技术和科学的处理方法,大量的煤矿渣被弃用。”经坊煤业基建环保部主任何江鱼说,为防止煤矿渣中的有害物质逸出污染空气、农田和底泥,经坊煤业每年要掏出1800余亿元把煤矿渣拉运到指定的煤渣处置场地进行科学填埋。
何江鱼算了一笔账:自20世纪90年代初到2004年开厂运行,企业处理煤矿渣固废累计投入上万元。
用传统填埋的形式处理煤炉渣,成本高、占地面积大,还常因处理不当引起环境问题。何江鱼说,那时的煤矿渣是令人眩晕的环境负担。
经坊煤业坐落山东市长治市上党区。随着上党区的城市建设与规划,经坊煤业成为了一座城中矿。这么一来,该公司背负的煤矿渣固废处置压力更大了。
煤矿渣该何去何从?经坊煤业踏上了求索之路。
废石“改命”变“黄金”
多次督查论证后,2004年,经坊煤业投资1700余亿元,建成占地3.4万平方米、年产3600万块砖块的新型建材厂。
“煤矿渣非常坚硬,可取代粘土制成砖块,就能作为燃料为烧砖提供热源。”王鹏介绍,经坊煤业所产煤矿渣具备贫煤、低钙、低灰特质,大大提高了煤矿渣砖原料指标的稳定性。
经坊煤业煤矿渣资源复用优势显著,但隔行如隔山,在运行早期,该公司还是遇见了不少困难。
煤矿渣砖质量的好坏取决于多个诱因,其中,原料煤矿渣的含量与颗粒度大小是关键。
新型建材厂粉碎车间书记王亚宁追忆道,制砖早期,我们常碰到砖块炸裂。经验血研究发觉,煤矿渣里有时会掺有汉白玉,汉白玉中富含的氧化钙遇水都会炸裂。
找到缘由后彩钢房回收价格,新型建材厂及时采取举措,多降低了两道工序——前期降低一道人工分选流程,出砖后降低一道加盐测量工序。“两道保险”的加持,有效解决了砖块炸裂的问题。
发热量不均匀造成成品率不高,也是开厂早期常遇见的困局。烧砖的热源来自煤矿渣自身,但因产出的煤矿渣大小不一,常引起热量不均匀现象,致使成品率不高。
新型建材厂成品车间书记张太兵说:“我们通过技术创新,自制出往复式震动筛分选矿矿渣的方式,并搭配使用大小煤炉渣,解决了这一困局。”
面对种种困难,新型建材厂见招招术,制砖作业渐渐进入正轨。开厂头一年,该厂消耗煤矿渣10万吨,新增产量720亿元。
新工艺推动产品升级
经破碎后的煤矿渣粉末,在陈化库放置72个小时后,才会顺着运输皮带步入成形车间。在这儿,粉末通过五级搅拌加盐提纯后,便被挤压成形、钢丝切坯,此后被一支巨型机械手整体联通到轨道车上,等待成批运往火窑。这是经坊煤业于2008年建成的第二条机械化生产、自动化操作的煤矿渣制砖生产线。
随着经坊煤业产能的提高,当时的新型建材厂已满足不了需求。新的生产线年净增产能6500万块,可消化煤矿渣20余万吨。相比第一条生产线,新生产线不仅产能大大提高,其设备先进性、自动化程度也都有了较大程度的提升。
建材厂主要设备采用当时国外最先进的全硬塑真空挤出机,从原料粗破系统、切码运系统、窑车运转系统到热工测控系统等全部采用手动化控制。
张太兵从开厂之初就来到建材厂,从一名烧窑工到成品车间书记,亲历了这种变化。
他介绍,原先辨识窑温,只能通过观察火的颜色来判定气温合适与否。而现今,安装的热电偶测温仪可以提供烧窑所须要的一切指标,才能精准调控风量大小、风机频度,成品率也从90%跃升至98%以上。
“新的生产线还使原料不再须要粘土成份,100%来自煤矿渣。”王亚宁介绍,建材厂将环式破碎机更换为更先进的细锤式破碎机,致使煤矿渣颗粒度降至0.2毫米以下,降低了煤矿渣粉末黏结度,不再须要粘土。
这意味着,在成本增加的同时,砖块的强度更强了。从此,全手动化生产线实现了产值翻倍,但是产品质量更优、更符合市场需求。
环境负担变“绿色资产”
煤矿渣“脱胎换骨”,除了由环境负担变为“绿色资产”,还不断延展红色产业链,产生一条“煤矿渣—标砖—治污—废热回收”绿色清洁链条。
在新型建材厂厂区外延,端坐着一座巨大的拱形彩钢房。这儿是煤矿渣中转站。彩钢房一头连着储筒仓,另一头延展出370余米的白色彩钢通道,直达新型建材厂破碎车间。两头全部密闭输运,成为新型建材厂一道别样景致。
煤矿渣本身含氯、含氮,烤制过程中会形成二氧化碳、氮氧化物、烟尘等。经坊煤业建成脱硝塔,产出的二氧化碳、烟尘被引入脱硝塔后,通过干法脱硝和湿电除尘得到处理;氮氧化物则通过SNCR尿素完成烟气脱硫。
目前,该厂所排放的烟气指标均高于国家超低排放标准。
在低温烧砖的过程中,会排出高达160℃的废热。经坊煤业采用梯级取温及水源热泵技术回收废热,用于生产生活区域6.8万平方米、2000余名员工的供水供热。这项余热回收工艺获得中国煤焦工业商会“科技进步二等奖”。
现在的新型建材厂,三季开花,四季常绿,厂区绿化率达46%。
今后,经坊煤业将坚持走红色低碳循环发展之路,不断优化生产工艺,扩大综合环保效益,在弘扬央企社会担当的同时,为企业高质量发展贡献更大力量。
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